單螺桿空氣壓縮機的許多用戶在維護(hù)和保養(yǎng)方面知識和經(jīng)驗不足,。一旦出現(xiàn)問題,問題基本上由設(shè)備制造商處理或送回工廠進(jìn)行維修,,這將影響生產(chǎn)并導(dǎo)致維護(hù)成本偏高,。在這里,專業(yè)的維修技術(shù)人員將分享單螺桿空氣壓縮機維修經(jīng)驗,,以供大家參考,。
螺桿空壓機供氣壓力不足的7個原因,快速維修空壓機故障
空壓機供氣壓力低的原因如下:
管網(wǎng)有泄漏,;空氣過濾器堵塞,;主電機故障,功率不足,;油氣分離器的濾芯被堵塞,。卸載閥未完全打開,進(jìn)氣量不足,;排空閥故障,,一部分壓縮空氣從排空閥排出;管網(wǎng)實際用氣量增加,,高于額定空壓機流量,;
螺桿空壓機供氣壓力不足的7個原因,,快速維修空壓機故障
案例1:客戶的水冷式空氣壓縮機是向預(yù)熱器的空氣炮以及磨煤機集塵器的脈沖閥和提升閥供氣的。經(jīng)過兩年的運行,,空氣供應(yīng)壓力從0.54 MPa下降到0.45 MPa,,這影響了空氣炮的發(fā)射,并且磨煤機的集塵效果很差,。更換空氣過濾器后,,沒有任何效果,。初步分析原因是主電動機可能已磨損,,空氣供應(yīng)減少,壓力下降,。但是,,當(dāng)清潔整個管道時,發(fā)現(xiàn)一塊海綿被空氣過濾器前部的軟管堵塞,。該海綿是進(jìn)氣口中的消音器配件掉入進(jìn)氣口,,因為它阻塞在空氣濾清器前面的軟管中。把海綿取出后,,壓力升至0.52 MPa,,壓縮機正常運行。
螺桿空壓機供氣壓力不足的7個原因,,快速維修空壓機故障
案例2:客戶啟動備用的空氣壓縮機后,,壓力僅為0.39 MPa。該空壓機是新設(shè)備,,但卻未達(dá)到其它使用年限較長的空壓機的壓力-0.52MPa,。在管道泄漏及用氣量都未變的情況下壓力較低。經(jīng)檢查主機也沒有問題,。
進(jìn)一步檢查,,發(fā)現(xiàn)排空銅管溫度較高。因此,,檢查了排空電磁閥,,發(fā)現(xiàn)在正常運行時,此電磁閥是通電的,。電器程序方面無問題(排空閥的功能是:當(dāng)主機停止或怠速運轉(zhuǎn)時,,排空閥會在斷電時打開,并釋放油氣分離器氣缸中的壓力,,以確??諌簷C可以在無負(fù)荷的情況下啟動;運行時,,空閥通電并關(guān)閉),。
再進(jìn)一步檢查,,當(dāng)拆下安裝在進(jìn)氣口中的排氣銅管時,壓縮空氣會從銅管中排出,,這表明排氣電磁閥有故障,。檢查后,發(fā)現(xiàn)電磁閥電路連接不良,。盡管在操作過程中通電,,但并未啟動,導(dǎo)致排氣電磁閥長時間打開以排出空氣,。由于排出的壓縮空氣直接進(jìn)入進(jìn)氣口,,因此空氣壓縮機供氣壓力低。重新擰緊電路后,,運行壓縮機,,供氣壓力達(dá)到0.56MPa,故障排除,。
綜上所述,,大家在遇到空壓機供氣壓力低的故障時,只要按照上面7點常見原因逐一排查,,就會很快排查出空壓機故障,,及時維修,避免不必要的損失,。